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核心詞:
市內 大對數通信電纜HYAT 300X2X0.5 ZR-HYA53-500X2X0.5 在實踐中,快速固化修復材料可能會遇到惡劣的工作環境,例如持續高溫、持續低溫或短時間內的突然溫度變化。實際工程經驗表明,在焊接堵漏方面存在不足:焊接經常導致焊接接頭的微觀結構和性能發生變化。如果控制不當,將嚴重影響結構件的質量。
1、封堵材料應具有一定的耐高溫性 封堵材料應具有一定的耐高溫性,在80℃的工作環境下封堵功能不會失效。由于出廠時焊接不良,變壓器上經常會留下氣孔,這些氣孔通常尺寸較小,直徑小于2mm,肉眼很難發現。從經濟角度來說,這些填充材料應該便宜。但在實際操作過程中,如果碳酸鈣用量過大,兩種組分在混合前幾乎沒有流動性,因此很難將其均勻混合,導致固化效果下降。研究結果可以顯著節省油浸設備的維護和堵塞時間,市內大對數通信電纜HYAT 300X2X0.5 ZR-HYA53-500X2X0.5避免設備停機和維護,減少維護造成的損失,提高電網運行效率。研制的變壓器封堵材料形狀像塑性粘土,攜帶方便,可在室溫下操作,硬化時間約為20min,與金屬粘附性好,滿足現場封堵要求。

變壓器絕緣油具有很強的滲透性,因此需要保證粘接界面具有很強的抗滲透性和耐油蝕性,也可以要求在密封材料固化前具有一定的抗滲透性。豎立鐵塊,使其垂直于地面,每1min用記號筆記錄其流動位置。加熱2min后,迅速停止加熱,用水壺將冷水倒入固化材料中30s,如圖6所示。將準備好的膠水a和B混合,攪拌均勻,迅速涂抹在漏油處。本試驗選用大分子量E51環氧樹脂作為基材。在評價環節,將探討幾種主要填料對封堵材料性能和封堵材料密封性能的影響。實驗結果表明,碳酸鈣能顯著降低堵漏材料的流動性,且隨著用量的增加,降低流動性的效果更加明顯。此時,將變壓器油倒入U形管中,仍然沒有漏油。根據國家規定,油浸式變壓器的最高油溫不得超過85℃。如果由于室溫過高或負荷過大而導致油溫升高,則最高油溫不得超過95℃。第四步:從塑料杯中取出混合物,放在操作板上。在繼續添加碳化硅的同時,用鏟子將其滾動并混合,直到其變成塑性土,然后將其放在陰涼處使用。當快速固化修復材料遇到這些惡劣環境時,材料和設備之間的接觸部分可能會開裂,導致漏油。嚴重情況下,材料會脫落,完全失去絕緣和密封效果。因此,有必要進行熱膨脹和冷收縮試驗。本文在分析堵漏材料流變特性和固化反應特性的基礎上,自制了基于環氧樹脂E51的絕緣密封材料,探討了填料碳酸鈣對堵漏材料性能的影響,并對該絕緣密封材料進行了熱膨脹和冷縮實驗。
2、這表明 這表明實驗室制備的快速固化修補材料具有耐高溫和抗溫升性能,滿足實際需要。其中:環氧樹脂E51(藍星無錫新材料樹脂廠提供);特種胺固化劑lt-45(北京化學試劑公司提供);300目實驗用高純鋅粉(由高純金屬銷售中心提供);碳化硅(深圳智利材料技術公司提供);碳酸鈣(合肥久益化工貿易有限公司提供)。考慮到變壓器漏油處的溫度不會太高,本次試驗選用專用胺固化劑lt-45。圖2為不同碳酸鈣質量分數封堵材料的流程曲線。
3、經過5次熱膨脹和冷縮試驗 經過5次熱膨脹和冷縮試驗,封堵材料與U形管壁接觸部位出現裂紋,如圖7所示。因此,大多數泄漏處的油溫通常比室溫至少高50℃。提高堵漏材料固化速度的方法有兩種:一種是添加合適的填料,另一種是選擇與環氧樹脂相匹配的快速固化劑。將5g碳酸鈣倒入含有50g環氧樹脂的塑料杯中,攪拌均勻。同時,將5g碳酸鈣倒入含有50g固化劑的塑料杯中,攪拌均勻。然后將二者混合到同一個塑料杯中攪拌3分鐘,然后用玻璃棒在長方形鐵塊上快速蘸一點。由于封堵材料的抗滲性和耐油性有限(尤其是在硬化之前),固化時間應盡可能短,最好在20分鐘內。最后,考慮到封堵膠填充在油性環境中,填充材料應包括阻燃材料。環氧樹脂附著力強,易于固化,尤其是分子量大的樹脂一般粘度高,適合用作基材。該封堵材料具有良好的耐高溫性能。在300℃的環境下,短時間內不會著火、軟化、脫落。它具有良好的熱力學性能。
4、考慮到變壓器的油壓 考慮到變壓器的油壓,封堵材料需要在泄漏點表面有一定的附著力,以確保覆蓋泄漏部位的封堵材料不會脫落。在這項工作中,氫氧化鋁被用作阻燃劑,因為它在分解過程中會吸收大量熱量,產生不可燃物質,具有阻燃效果。在U形管底部鉆一個直徑為1mm的孔,如圖3所示,然后將變壓器油倒入穿孔的U形管中。之后,孔處會出現明顯的漏油現象,如圖4所示。當碳酸鈣質量分數達到10%時,封堵材料的流動性大大降低;當碳酸鈣質量分數達到20%時,封堵材料基本失去流動性,具有良好的成型功能。圖1為變壓器漏電示意圖。
5、研究表明 研究表明,鋅粉對其固化反應有催化作用,能加快樹脂的固化速度,因此在填料中也應加入少量鋅粉。雖然與20%的碳酸鈣復配時仍有一定的流動性,但考慮到以后會添加其他填料,流動性會進一步下降,因此最終碳酸鈣的最佳用量為20%。最后,
礦用電纜用抹布擦掉快速固化修補材料上的水,并將上述操作記錄為熱膨脹和冷收縮試驗。
6、在各種泄漏中 在各種泄漏中,氣孔和焊縫漏油的概率最高,約占變壓器總漏油事件的58%,墊片漏油的比例高達24%。這兩起事件占所有漏油事件的80%以上。因此,有必要針對上述事件重點開發新型變壓器漏電封堵材料。粘度主要取決于基材和填充材料。改變碳酸鈣的用量,重復上述試驗。此時,在封堵材料周圍涂抹一層環氧樹脂,以增強封堵效果。24小時后,仍然沒有漏油,如圖5所示。重復上述操作,并在每次試驗后檢查快速固化材料是否有裂縫。大多數焊縫、裂紋和氣孔的尺寸都很小,因此變壓器的漏油率不會很大,約為2~10ml/min。環氧樹脂和固化劑是易流動的液體。考慮到施工人員操作方便、攜帶方便,需要將其分別配制成a膠和B膠等橡膠糊,因此需要在樹脂中加入大量填充材料。首先,市內大對數通信電纜HYAT 300X2X0.5 ZR-HYA53-500X2X0.5將所有鋅粉倒入固化劑中,攪拌均勻;其次,將所有碳酸鈣和二氧化硅依次倒入固化劑中,攪拌均勻;接下來,操作過程與A組分的制備完全相同;最后,碳化硅的剩余重量為44g,因此碳化硅的使用量為56g。首先啟動電阻爐,調整到最大檔位(最高300℃)預熱1min,然后將堵塞成功的U形管放在電阻爐上加熱。在操作過程中,確保快速固化堵料直接位于電阻爐上方,并均勻加熱,如圖6所示。根據泄漏部位劃分變壓器泄漏的原因,主要包括焊縫、裂紋、氣孔、墊片等。
7、為了增強堵漏材料的形成功能 為了增強堵漏材料的成型功能,可以從提高粘度入手。電力系統油浸設備普遍存在漏油現象,不僅影響設備的處理,降低設備的使用壽命
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